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500F装载机前车架焊接变形控制

www.bysj580.com / 2022-02-11
500F装载机前车架焊接变形控制
摘要本文针对500F装载机前车架在焊接过程中产生的变形问题进行分析,从前车架部件点焊、通焊,总成点焊、通焊,各个工序问题梳理排查;通过工艺放量,增加工艺支撑,进行焊接顺序优化等,控制车架的变形量,达到工艺要求。有效地控制了本结构件焊接过程中和焊后产生的变形问题,提高500F总成前车架焊接质量。
关键词焊接变形;焊接顺序;辅助支撑;工艺尺寸;
1.引言
500F装载机是我公司的主打产品之一,此产品主要功能为铲装作业和挖掘作业,铲装作业装置主要由铲斗、动臂、摇臂、拉杆、前车架、后车架组成;装铲作业装置主要由铲斗斗、斗杆、摇臂、拉杆,回转体组成;前车架是此产品主要核心部件之一(图1),其产品质量直接影响整机性能及外观质量;前车架主要由左右立柱合件,左右桥板,上下铰接板合件,翻斗缸耳座及前面板构成。
2.问题描述
在整个加工流程中,通过下道工序反馈及数据收集统计,总成机器人通焊工序导致前车架左右立柱开档尺寸变小,约为5-6mm,影响下道工序镗加工。通过工段检验记录显示,前车架变形返修率为62%,问题极为严重。总成前车架变形问题导致生产成本提高,生产效率大大降低。解决前车架总成机器人焊接变形问题迫在眉睫。
2.1500F前车架结构分析
前车架总成如图2所示,主要由左右立柱合件,翻斗缸、耳座,上下铰接架合件,桥板及前面板构成。其关键位置尺寸主要有:各铰接尺寸,动臂安装开档尺寸,上下铰接开档尺寸,桥板安装尺寸等。各铰接尺寸及桥安装尺寸主要由数控加工机床保证,动臂安装开档及上下铰接开档主要有点焊,焊接保证。
2.2工艺流程分析
   500F前车架工艺流程为:左右立柱拼点-左右立柱机器人焊接-形成小总成合件;上下铰接拼点-上下铰接通焊-形成小总成合件;各总成合件及单板件上工装拼点-机器人通焊-补焊-镗加工-上小件;在总成拼点时,各铰接孔位置及开档尺寸主要靠工装定位,机器人通焊时受热影响,开档尺寸发生变化,对后道镗加工工序产生影响。 
3.变形原因分析
根据500F前车架的结构形式,从前车架的所用材质,作业要求及现场操作分析,以下几点是影响前车架的主要因素:
(1)在焊接生产中,由于时间紧,任务重,焊工在焊接过程中往往使用较大的焊接电流与电压,利用工艺要求电流的上限来提高工作效率。500F前车架所用板材厚度均为薄板约为10mm,同时焊接参数较大,电压:30A,电流:280A焊接受热时易产生变形; 
(2)工艺预留尺寸左、右立柱开档尺寸为64±1mm,左立柱与右立柱合件之间尺寸为1115±1mm。为机器人焊接完成工件冷凝后,变形量都在5-6mm,远超误差值,因此工艺预留尺寸可能不合理; 
(3)由于工艺上对焊接顺序没有明确要求,在编程过程中为了提高焊接效率,减少变位机及机器人空转、翻转时间。机器人焊接顺序、空间点运转路径都是以最优最短距离为前提进行编程,焊接顺序存在不合理现象。
4.实施改进过程
4.1工艺参数优化
产生焊接变形的原因与焊接参数密切相关,合理的焊接工艺参数可以有效控制线能量从而减小焊接变形。在前车架总成机器人焊接工艺指导书上,规定电流260A~280A,电压26V~28V,CO2气体流量为20L/min~25L/min。焊丝牌号UnionX70,直径为1.2mm,在生产中,要严格遵守焊接工艺卡的参数进行焊接,经对比试验后,选择工艺要求的下限可将变形量控制在工艺要求的范围内,电流采用260A,电压采用26V,从而有效的减小焊接变形。焊接工艺参数与焊接变形的对比试验如表1所示。
表1  焊接工艺参数与焊接变形对比试验表
项目 工艺要求 试验1 试验2 试验3 最佳参数
焊接速度(cm/min) 28~30 30 30 30 28~30
焊接电流(A) 260~280 280 270 260 260
焊接电压(V) 26~28 28 27 26 26
变形量(mm) 1~3 2~3 1~1.5 0~1 0~1
 
 
4.2增加工艺支撑
根据分析,找出前车架通焊后易变形的位置,在不影响机器人焊接的前提下,增加辅助支撑;
(1)左右立柱合件通焊前在开档处增加支撑如下图3,这样可保证小部件通焊后尺寸的稳定性,为后续的总成点焊奠定基础。
(2)在总成点焊时,在上下铰接处增加辅助支撑如图4,控制上下铰接的开档,同时也控制了上铰接和下铰接的小开档。
4.3点焊尺寸留量
为了保证通焊后,尺寸符合图纸要求。采取反变形的控制措施,收集点焊时及通焊后的尺寸变化,找出规律在点焊时,对其尺寸放量,即把开档尺寸放大,通焊后焊接收缩,使其自然恢复至要求尺寸。
如图5所示,原左右立柱开档尺寸为64±1mm,部件点焊时尺寸放至66mm,通焊后尺寸为63mm;外开档尺寸1115±1mm,总成点焊时尺寸放至1118mm,通焊后尺寸恢复至尺寸1115mm,符合尺寸要求。
4.4焊接程序优化
通焊过程中,不同的焊接顺序和焊接参数也影响着焊接变形量;为此我们通过试验采用不同的焊接顺序和焊接参数进行焊接,找出了焊接变形量比较稳定,且变形量很小的方案,并通过标准化文件的方式进行固化,为规范化编程提供依据。
如图6所示,原焊接顺序为1-2-3-4-5-6-7-8, 经过调整现焊接顺序为2-3-5-6-7-8-4-1。
4.5实施效果验证
经过一系列措施的实施,我后期对效果进行了数据收集。结果如下:
                            表2
车架编号 图纸要求尺寸
535±0.5 75(+1/0)左 75(+1/0)右 1150 64(+1/0)左 64(+1/0)右
11507021 535.5 75 76 1149 64 64
11507022 535 76 76 1150 65 65
11507023 535.5 76 75 1151 64 64
11507024 535 75 75 1149 64 65
11507025 535 75 76 1150 65 64
11507026 535 76 75 1149 64 65
11507027 535.5 76 75 1150 64 64
11507028 535 76 75 1150 64 64
11507029 535 76 76 1151 64 65
11507030 535 75 75 1149 65 64
                          
焊后尺寸都在要求公差范围内。
5.结论
(1)500F前车架焊接变形,对下道工序及装配有很大影响,通过研究和分析,找出了焊接变形的原因和控制措施,并应用在了实际生产中,得到了明显的效果,不仅节约了工作时间,而且减少了返修造成的资源浪费,同时提高了生产效率,由此说明以上控制措施切实可行。
(2)对本课题的研究,可以推广至其他产品,目前300F/330F前车架也按此方案进行改进,效果比较好;
 
参考文献
[1] 陈焕明.焊接工装设计[M]. 北京:航空工业出版社 2006
[2] 王长忠.焊工工艺与技能训练[M].中国劳动和社会出版社.2001.
[3] 熊腊森.焊接工程技术[M].北京:机械工业出版社.2002

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